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标题: 求助通不过弯曲试验的原因 [打印本页]

作者: zhujianname    时间: 2008-8-15 17:35
标题: 求助通不过弯曲试验的原因
本人用的电线是全铜的,为什么在做弯曲试验时才1300次火线就全部断掉,请问这是什么原因?
- p  W0 F  k& S7 Y电线是H05VV-F  3*1.5mm * N, _' s$ ?- A( s
弯曲角度为90
& k( t! m6 y/ F3 H吊重为20N  F& T+ @( E. y+ W/ b
通入的电流电压为额定值13A  250V  @) @8 {3 r8 p' S; U& }

作者: xiaoyao120    时间: 2008-8-15 17:51
你是什么电缆?基本上都与铜材料质量及导体结构有关!
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2008-8-15 18:50
楼主的是什么电线?弯曲角度?吊重?
, A( B4 J2 f$ E; e0 Y1 I使用的夹具R角如何?
7 J' `1 A/ T8 \1 q8 U8 }弯曲时夹具到吊重点的距离是否按照标准值距离?
" p6 o3 S+ ?0 f5 g净线弯曲还是带SR?5 H4 F" s, }5 ^2 d
还是成型插头后的弯曲?) |; q7 P7 }( x7 ^# i2 g" [/ n; K
电线铜丝的绞距?芯线绞距?7 y0 [9 \& I; H  `0 ?1 N
铜线的伸长抗张如何?
: B' _# |4 q5 P2 Q+ E4 q8 g* K2 P  d
引响弯曲的条件很多。
' y: A# d" V2 Q& ~$ O$ P8 T+ {楼主不妨给多点信息。。。。。。
作者: zhujianname    时间: 2008-8-15 19:07
电线是H05VV-F   3*1.5mm & ^; E8 I9 U8 ?# a) b; m4 ?- l$ N
弯曲角度为90
0 |# `6 b! z3 u# }4 k. l吊重为20N6 b* a+ T" O9 c! _2 W0 P" {2 J
通入的电流电压为额定值13A   250V
作者: icebreak82    时间: 2008-8-15 20:17
个人建议:# f* x1 j& K$ p
两种方案:1,更换电源线 (线号相同,铜线数目多的); 2,将护线套改软点
作者: cableyzf    时间: 2008-8-15 22:39
导体构成是怎样的?摇摆的速率是多少?
9 g/ k( p3 ^$ I4 ?3 N7 O2 `) q: W5 t按照常理,3*1.5的线材,挂重20N并不算重,正负90也不算苛刻。但是我不明白的是为何要通过13A的电流,在通过电流时,导体本身由于存在电阻,会引起导体发热,而发热会导致导体强度下降。我想这有可能就是火线断而不是零线断的原因
( ?. E0 D* y5 K至于电线本身结构改善,上面的帖子已经提了很多建议了
作者: zhujianname    时间: 2008-8-16 09:01
摇摆的速率是50次/分钟7 g, M( f* x2 V( k- E3 g$ M4 Q
试验是的零线和火线都是要加入负载的。
& P1 X* S% I: h2 w" |. G* I楼上的建议没办发实施,电线的截面积是1.5mm的,铜线的数目没办法增加,电线的插头上没有护套。
作者: cableyzf    时间: 2008-8-16 09:08
导体构成?
作者: zhangerx    时间: 2008-8-16 10:01
铜线的线芯数是可以增加的,只要选用单根线径较小的导线。
) ^3 i0 A3 L# x2 b另外你可以告诉大家下你用的是几芯线,那大家可以给点参考意见。: l) y: U& O* g6 u
你们用的线是自己绕的还是外购。如果是自己绕可以考虑在绕线时增加一条麻线,这样可改善弯曲性能。
/ `' o+ w7 Z! w4 O# _/ F) X$ S: l你还可以测试下单根铜线的各项力学性能。不同厂家的铜线是有差异的,并不是说是铜线就OK了。
作者: sunnyx    时间: 2008-8-16 10:44
在电线结构方面都符合标准的情况下,与工艺方面也有一定的关系.
- N3 W3 j  }% j8 z$ Z; P1铜丝束丝不够紧;
' I( j8 R) ]* {; @2与插头尾部的结构(如果插头尾部的缓冲太短)也有一定的关系.
作者: jeremyho88    时间: 2008-8-16 10:49
引用第5楼cableyzf于2008-08-15 22:39发表的  :
" `& h9 g- v$ B* Q( ^8 l7 {导体构成是怎样的?摇摆的速率是多少?$ i! ^" Y4 J/ M3 S/ Z
按照常理,3*1.5的线材,挂重20N并不算重,正负90也不算苛刻。但是我不明白的是为何要通过13A的电流,在通过电流时,导体本身由于存在电阻,会引起导体发热,而发热会导致导体强度下降。我想这有可能就是火线断而不是零线断的原因5 ~" U; V# R$ @
至于电线本身结构改善,上面的帖子已经提了很多建议了

0 F4 }, {8 p4 x7 J- ]: `这点点发热,根本不致影响强度;况且1.5平方,13A也不致于发热。正负90度是超过标准了(标准是正负45度),但是那么几次就断线,我估计不是电线本身或插头结构的问题,而是铆压的时候过紧,快断了。
作者: fengfan4613    时间: 2008-8-16 14:48
楼主,你的电线是不是陪在插头上做弯曲实验的?是VDE的插头吧?楼主所说的是弯曲90度,就是正负45度吧。标准要求是10000次吧。1300次就断了,太差了吧?根据以前的经验,可能是以下原因:' y. ]+ p- P% t1 g1 f
1.按jeremyho88所说的铆压的时候过紧,以至有部分铜丝断了。
  }; c/ W: L  L/ p4 U2.插头尾部的结构有问题(不过我想楼主的插头图纸也“拿”过来的,一般不会有大的问题)# Y$ c3 ?  Z* q$ s* u$ A, _
3.插头胶料太硬,以至摇摆就断,建议楼主适当减低胶料的硬度。
作者: fengfan4613    时间: 2008-8-16 14:51
还有,楼主做弯曲实验前是否有检测过电线是否合格?线是不是自己做的还是买的?有时候线差的时候也会影响到,不过一般这种情况很少出现。。。
作者: pz02010    时间: 2008-8-18 16:55
建议在实验前先做个导体延伸率和导体电阻实验,或许铜线本身是没被处理过导致一些物理特性根本达不到要求,以前也碰到过类似问题
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2008-8-19 18:39
忙的没空上线了。
9 p4 R8 e- U& w% j楼主的插头弯曲,性能也太差了点。。。。。。
# f7 ^. x) ]3 ]2 z$ j8 w5 y7 \建议检测一下铜线的伸长抗张。9 e: H! u- b7 D+ {$ D
以及芯线的绞距。绞距越大,弯曲性能越差。. L7 h) P+ U6 Q, c8 F$ d2 Y5 q
还有,如jeremyho88所说的,铆压是否太紧?
) t  b" c7 W: W另外,楼住不妨提供一张插头的网尾结构照片。7 ~9 |$ j1 I: a( I5 C
改善网尾的结构也是可以对于弯曲性能有所改善的。网尾要起到有利的缓解弯曲的作用。
1 h  @& Z; n6 R5 i6 o! f5 D6 a还有,胶料的印度。与电线柔软性之间的差异。
! e/ r& M, b: |, u; f也是对弯曲性能有影响的。
* @* n1 U, i& m# d( l" ^; @# Q* S根据具体情况,多个原因分析下。并做样品再试验,比较。
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2008-8-19 18:48
楼主使用的标准是参照哪个??
$ `. D7 h  N: e" y! ]. K+ n: M9 CIEC60884/60320/60335,UL 817,VDE,CCC,SAA等相对应标准, 如下:! E0 q4 {/ z7 k5 Z# D
规  格    角 度    吊  重    速  度    次  数    电压电流    参照标准2 T: s# C/ G2 P8 l
UL/CSA    ±90°    284g(HPN)/113g(SPT)    10次/分    2500次    不需UL 817 - K6 Z( s. E8 u% O
PSE/CNS    ±60°    500g    40次/分    5000次    不需    JIS C 8306  
- D, V" Y6 h: R6 N* {3 jSAA插头    ±45°    ≤0.75mm2/1kg ;>0.75mm2/2kg    60次/分,10000次,不需,AS/NZS3112( `, y, F& J& v% X* r# ~" p7 M
IEC类插头    ±45°    ≤0.75mm2/1kg; >0.75mm2/2kg    60次/分    10000次    IEC 608846 |8 Y+ r# A/ h* F+ P5 i
BS插头    ±45°    ≤0.75mm2/1kg; >0.75mm2/2kg    60次/分    10000次    BS 1363
: x! q/ {* i: D) }IEC连接器    ±45°    ≤0.75mm2/1kg; >0.75mm2/2kg    60次/分    20000次    IEC 60320
作者: jeremyho88    时间: 2008-8-19 20:49
引用第13楼pz02010于2008-08-18 16:55发表的  :
5 U/ \4 b* f. Y7 f: ?( f建议在实验前先做个导体延伸率和导体电阻实验,或许铜线本身是没被处理过导致一些物理特性根本达不到要求,以前也碰到过类似问题
这个说的不错。1300次还是1300周?SR的硬度就算100度,都不至于这样。所以基本上肯定铆接和伸率不足。
作者: lzqlpl    时间: 2008-8-19 22:09
楼主请从以下三个方面找一下原因:1 a. [/ O5 l8 Q
   1. 插头的尾线是否太短;$ q' c$ \; H* E7 }6 B& L7 h( f
   2.插头包塑的材料是否太硬;  z  |$ w/ t; F
   3.现在讲求成本,供应商提供的导线芯线铜的材料是否够好。
作者: 游侠阿四    时间: 2008-8-20 11:17
楼主看你通13A电流就知道你可能是做BS可拆线插头的测试吧,一般插头1.5的线较少用13A,可以告诉你你的线是合格的,因为可拆线的BS插头是不要做弯曲测试的。
作者: zhujianname    时间: 2008-8-20 21:14
[size=4]这几天安规论坛我的电脑一直上不了,今天总算可以上了,谢谢大家的支持!) q- B( v8 M* J
我用的是BS的电线,可拆式的插头。是没有尾线的。1 v$ ~' p# ~1 Y* N9 Y3 i7 v+ z* {
电线是外购的对于束丝的性能也不知怎么检测。
: [1 p: ]  Z% l我参考的标准是IEC60884,旋转是±45,是1300周就失败的。
% g* P; p, _& k! Y+ n8 U7 n不知道各位的电线是怎么测量铆接和伸率导体构成的?; G; l! \" g8 O) e/ v4 f
电线是BS的3*1.25mm  单芯是40*0.2

作者: sunnyx    时间: 2008-8-26 10:56
做BS认证的可拆线插头是不做弯曲试验的,送样的时候也不用装上电线,只要单个插头(不配电线的)就行,因为BS测试机构的测试技术人员会接好电线做测试的.1 F9 I9 i7 X  F9 F% Y
我们是只送不带电线的插头
作者: huyuhui    时间: 2008-8-26 11:59
做BS认证的可拆线的BS插头是不做摇摆测试啊,你3*1.5mm2的线不带SR,摇1300次就断掉很正常的,因为你的受力点只集中在了你卡线的一点上。
作者: zhujianname    时间: 2008-8-26 19:22
原来这样,BS组装式插头是不用做弯曲试验的。
% I8 v# \3 ?: F+ A谢谢各位的帮助!
作者: xiang_er    时间: 2008-11-3 15:08
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